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1.基本情況
1)概況
石南4號井,油藏驅動類型主要為彈性驅動和溶解氣驅動,地層能量虧空日益嚴重,油井供液能力下降,生產壓差大,產能較低。
2)基本數據
油層套管:D139. 7mm×2601. 30m;生產井段:2510.6~2530. 1m;人工井底:2534. 68m;目前動液面:1600m。
該井2005年3月1日沖砂,施工中沖至2514. 90m處,因泵壓下降,出口無返出,停泵,上提管柱至油層頂界以上30m處(2480m),待下一步措施。原因分析:該井2004年3月壓裂施工,地層吸收性較好,目前地層壓力較低,僅為18. 25MPa,沖砂造成沖砂液漏失嚴重,不能建立循環。
3)作業目的
本次施工目的是撈出井底20m沉砂(2514.9~2534. 68m)。
2.監督要點
(1)下管柱前將撈砂筆尖內清洗干凈,檢查并確保翻板轉動靈活。
(2)撈砂泵以下油管涂抹螺紋油,上緊螺紋,保證密封性。
(3)撈砂泵一定要下在井筒液面以下,保證有一定的沉沒度。
(4)撈砂過程中接單根動作要快,避免砂埋油管。
(5)撈砂過程中要連續進行,一氣完成抽砂進尺,切不可中途停頓;上、下沖程應保持上快下慢的原則,上死點將管柱重量全部提起,以防卡鉆。
(6)指重表靈活準確,注意負荷變化情況。做好解卡準備工作。
3.過程監督
1)參數設計
(1)沉砂管長度。
現場為D73 mm油管,沉砂管應為現場油管。井底20m沉砂應用80m的油管攜帶,如果吸入混砂液砂比為25%,則需要320m油管做沉砂管。
(2)泵深確定。
該井動液面位于1600m,泵下儲砂管320m,沉沒度為2194m - 320m -1600m= 274m,滿足要求。
2)施工過程
(1)下撈砂管柱:撈砂管柱結構自下而上為:撈砂筆尖+D73mm×480m沉砂管+D83mm撈砂泵+D73mm油管至井口。撈砂泵(左)及撈砂筆尖(右)結構如圖1-28所示。
圖1-28 撈砂泵及撈砂筆尖結構示意圖
(2)落實砂面,進行抽砂沖程:緩慢下D73mm油管硬探砂面,至負荷下降5kN進行下沖程,繼續緩慢下放至負荷突然下降10kN,活塞至泵下死點;快速上提管柱4m為上沖程,負荷突然上升至原負荷。
(3)隨著上下沖程的不斷進行,在指重表的提示下,管柱緩慢下移,每次撈下0.5~ 2m砂面,直至人工井底。
(4)撈至人工井底后,提出井內管柱,最下部9根油管填滿76m積砂。
(5)為驗證撈砂效果,軟探至2534m,證明撈砂成功。
4.案例提示
(1)油層情況清楚,作業目的明確,施工方案完整、齊全。
(2)監督要點明確,監督工作全程參與。