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1.基本情況
1)基本數據
人工井底2370m;套管規格D139. 7mm×2376m;水泥返高1650m;分注井段:2318~2324m、2329~2333m、2336~2344m。
井下結構:D73mm防腐油管+配水器Ⅲ×2312m+封ⅡY341-114×2325m+配水器Ⅱ×2330m+Y341-114封Ⅰ×2334m+配水器Ⅰ×2343m+絲堵×2363m。
2)作業目的
在上次施工中有一次沖砂返工,兩次投撈不成功,一次管柱試壓不合格記錄。施工周期達18天。造成井組產量下降,作業費用增加。要求采取有效措施,盡快實現分注,滿足地質要求。
2.事故原因分析
1)沖砂返工
注水井管柱均下在射孔段以下,一般管鞋都距井底較近,沖砂不徹底,往往造成井筒懸砂下沉至口袋,在下分注管柱時,將管柱墊起。也就是完井管柱下不到位。
2)水嘴投撈失敗返工
第一次:對下井油管短節,未漏過油管規,未檢查出其通徑不合格,造成投撈工具遇卡。
第二次:下井油管涂螺紋密封脂,方法錯誤。將密封脂涂在油管內螺紋上,且用量較多、不均勻,油管上扣時,將多余的密封脂擠在了油管內,堆積變硬,使得投撈工具遇阻。
3)管柱試壓不合格返工
配水器、封隔器沒有進行地面試壓,造成配水器、封隔器連接處漏失。
3.處理措施
(1)完井管柱如圖1-32所示,下完井管柱前,沖砂到井底后,必須充分洗井,將井筒內的懸浮砂徹底洗出地面。并按工序質量標準井進行復探,合格后方可進行下道工序。
圖1-32 完井管柱
(2)對下井的所有管具(包括短節、變扣等)、油管掛、井口采油樹、工具必須進行內通徑檢查,不得遺漏。
(3)下井油管涂抹螺紋密封脂,一定要涂在外螺紋端,在螺紋下端1/3扣長處涂抹均勻。切忌過量使用。
(4)配水器、封隔器等所有下井工具,下井前必須按規定試壓合格。
采取以上四個有針對性的措施,成功將分注管柱下入井內,達到方案要求。
4.案例提示
(1)事故原因分析準確,處理措施針對性強,效果較好。
(2)建議在注水井段采取防砂措施。
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