煤礦防突風(fēng)門的動力載荷在突出沖擊波反射超壓載荷作用下
,防突風(fēng)門和門垛結(jié)構(gòu)材料內(nèi)部的應(yīng)變速率與靜態(tài)載荷作用時相比相差較大。隨著應(yīng)變速率的提高
,材料的力學(xué)特性將有不同程度的變化。進(jìn)行防突風(fēng)門結(jié)構(gòu)動力學(xué)響應(yīng)分析首先要確定載荷
[13] 。
通過煤與瓦斯突出的災(zāi)變損害研究可知
,由于突出產(chǎn)生沖擊波的影響因素較多
,再加上防突風(fēng)門以及門垛幾何形狀和材料的不均衡。為了研究防突風(fēng)門在沖擊波反射超壓得載荷作用下的動力學(xué)響應(yīng)必須對其進(jìn)行簡化處理。簡化模型即能在一定程度上反映載荷的真實特征
,同時在工程中又易于應(yīng)用
, 綜合考慮提出近似載荷曲線模型為
p( t) = a ·
tn + b ·
tn- 1 + ?
+ c ·
t + d , (9
) 其中
: p( t) 為
t 時刻作用在防突風(fēng)門上的反射超壓
p ; a, b, c, d 為常數(shù)。

根據(jù)煤科總院重慶分院防突風(fēng)門工業(yè)模擬試驗資料
,爆炸產(chǎn)生的爆炸沖擊波波速從 227 m/ s 遞增到 850 m/ s 以上。爆炸沖擊波作用在門上的超壓也隨之增大 ,由 0. 059 MPa 逐步增大到 0. 765 MPa。每次試驗結(jié)束后均對 FM 反向防突風(fēng)門及門垛進(jìn)行詳細(xì)觀測 ,在起爆室充 100 m
3 的瓦斯 ,其濃度配到 8. 20 %時 ,反向防突風(fēng)門和門垛未發(fā)生任何變形破壞 ,完好無損。當(dāng)在起爆室充 100 m
3 的瓦斯 ,其濃度配到 9. 16 %時 ,下鉸頁座與風(fēng)筒和門垛毛料石結(jié)合處發(fā)生微小裂縫。門垛通道路面上的水溝蓋板有十余塊發(fā)生錯動。反向防突風(fēng)門和門垛的其他部位均未發(fā)生任何變形。堆放在風(fēng)道口的柔性風(fēng)筒也未產(chǎn)生位移和破壞 ,風(fēng)道內(nèi)防逆流裝置完好。在起爆室充 100 m
3 的瓦斯 ,其濃度配到 9. 48 %時 ,起爆后測得沖擊波波速大于 960 m/ s ,作用在反向防突風(fēng)門上的載荷為 0. 909 MPa。經(jīng)觀測發(fā)現(xiàn)門垛下鉸頁座從墻內(nèi)拉出 ,風(fēng)道后端的料石被沖垮 ,橫梁懸吊。門垛風(fēng)道右側(cè)的前端上巷道產(chǎn)生約 40 mm 的位移痕跡 ,左側(cè)和門垛后端未見位移痕跡。防逆流裝置鐵風(fēng)筒受壓變形。反向防突風(fēng)門的第二拉板筋與門邊框焊縫出現(xiàn) 50 mm 長的裂紋 ,門拱邊框的懸臂端發(fā)生彎曲變形 ,其最大撓度為 3 mm ,其它部分完好
[14] 。將其中第 4 次試驗的 17 測試孔的反射超壓
數(shù)據(jù)進(jìn)行處理(表 1) ,求出近似的方程。表
1 第
4次試驗第
17測試孔防突風(fēng)門反射超壓原始數(shù)據(jù)時間
/ ms 壓力/ kPa 時間/ ms 壓力/ kPa
582 62
. 06 680 254
. 80
590 78
. 30 690 182
. 90
600 65
. 33 700 156
. 80
610 68
. 60 710 189
. 47
620 58
. 80 720 130
. 67
630 78
. 30 730 123
. 13
640 103
. 53 740 117
. 60
650 91
. 47 750 52
. 27
660 137
. 20 760 78
. 30 670 535
. 73 770 117
. 55 近似載荷曲線模型為
p = - 1
. 551 5 ×10
- 9 ×
t6 + 6
. 315 5 ×10
- 6 ×
t5 - 0
. 106 9 ×
t4 + 9
. 617 9 ×
t3 - 4
. 857 4 ×
10
3 ×
t2 + 1
. 305 1 ×10
6 ×
t - 1
. 457 3 ×10
8 。