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1.基本情況
1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
油層套管:D139. 7mm×2099. 36m×壁厚7.72mm;水泥返高:1365m;固井質(zhì)量:合格;人工井底:2082. 69m;射孔井段:1925~ 2049. 4m;層厚/層數(shù):73 m/13層。
2)作業(yè)目的
該井于2003年5月22日,為了改造油層,提高油井產(chǎn)量,壓裂層位N4、N5( 2001.8~2049. 4m,共33 m/6層)。
壓裂管柱如圖2-13所示。
圖2-13 壓裂管柱示意圖
2.事故原因分析
1)事故經(jīng)過(guò)
(1)前置液階段。
14: 49~15: 04,注前置液,壓力變化26~27MPa,排量4.7m3/min,液量70m3。
(2)加砂階段。
15: 04~15:28,加砂,蘭州石英砂25m3(粒徑0. 5m~0.8mm),陶粒6m3 (粒徑0. 45m~0.9mm),攜砂液為羥丙基胍膠95m3,壓力變化為27~25~27MPa,排量為4.7m3/min,平均砂比32.6%,最大砂比40%。
(3)頂替階段
15: 28~15: 30,頂替,設(shè)計(jì)頂替9m3,排量為4.7m3/min,壓力變化為27~38~65MPa,由于壓力上升,頂替液剩1.8m3,沒(méi)有完成頂替施工。
(4)起管柱。
2h后放噴,油套均無(wú)壓力,提壓裂管柱負(fù)荷達(dá)到800kN,經(jīng)反復(fù)活動(dòng)解卡無(wú)效,正、反洗井循環(huán)不通。由此判斷砂埋壓裂管柱。倒扣打撈,共用了二十多天,才將井內(nèi)管柱全部起出。正沖砂至人工井底,出砂約1.1m3。
2)事故原因分析
(1)泵入前置液量較少,沒(méi)有形成足夠深和較寬的裂縫,同時(shí)砂比提高較快,造成層內(nèi)過(guò)早砂堵,已不能將設(shè)計(jì)砂量打入地層。
(2)地層砂堵后,后續(xù)攜砂液所攜砂子仍在油管內(nèi),在油管內(nèi)造成堵塞,使得封隔器憋壓不能釋放,有可能仍處于錨定狀態(tài),故提不動(dòng)管柱。
(3)發(fā)現(xiàn)砂堵,應(yīng)立即停止壓裂,進(jìn)行反洗井。但施工中沒(méi)有這樣做,延誤管柱解卡時(shí)機(jī)。
(4)砂堵當(dāng)時(shí),起管柱解封很不妥,因?yàn)榉飧羝飨绿幱诟邏籂顟B(tài),即便此時(shí)能解封管柱,封隔器下的攜砂液將上竄,砂埋封隔器。
(5)發(fā)現(xiàn)有砂堵跡象,應(yīng)立即停泵處理,不能強(qiáng)行再繼續(xù)頂替。
(6)封隔器下部管柱較長(zhǎng),容易造成砂埋管柱。
3.處理措施
(1)根據(jù)壓力判斷,若有砂堵跡象,即刻停止壓裂,抓緊進(jìn)行反洗井,以保證管柱不砂卡、砂埋。
(2)若洗井不通,應(yīng)在壓裂管柱內(nèi)下入小直徑油管,進(jìn)行管內(nèi)沖砂,解除砂堵油管內(nèi)憋壓,釋放封隔器錨牙裝置。
(3)活動(dòng)管柱解卡。
4.案例提示
(1)壓裂施工設(shè)計(jì)應(yīng)慎重周密,參數(shù)確定應(yīng)準(zhǔn)確可操作,本次作業(yè)中,石英砂、陶粒及羥丙基胍膠的組分,最大砂比達(dá)40%,風(fēng)險(xiǎn)度很高,如果胍膠性能變差或不穩(wěn)定,砂堵隨時(shí)可以發(fā)生。
(2)加強(qiáng)在現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督。
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