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1.基本情況
1)基礎數據
油層套管D139. 7mm×3446. 88m,水泥返高2021m3,人工井底2974. 91m,油層數據見表2-15。
表2-15 油層數據表
2)作業目的
要求對該井進行壓裂,壓裂井段見表2-15,設計壓裂泵主程序見表2-16。
表2-16 加砂壓裂泵注程序表
注:平衡壓力根據現場施工情況進行調整。
2.監督要點
(1)檢查施工方是否具備施工資質及施工條件,所需工具型號及耐壓參數、施工突發情況預案準備情況以及HSE防范設備是否齊全好用。
(2)監督壓裂管柱及工具下井質量。
(3)要有乙方提供的支撐劑單項性能檢測報告、壓裂液及有關添加劑性能檢測報告、支撐劑導流能力評價實驗數據、現場水樣檢測報告。
(4)在施工中要密切關注壓裂施工數據,主要包括施工時間、前置液量、攜砂液量、頂替液量、施工排量、砂量、砂比、施工壓力、破裂壓力、停泵壓力等。
(5)施工中要監督施工曲線記錄是否完全。
(6)檢測整個壓裂過程,發現有砂堵跡象,及時采取措施,避免管柱砂卡事故。
3.過程監督
開始壓裂。具體參數見表2-17,壓裂管柱結構如圖2-14所示。
表2-17 現場施工數據表
施工初期曲線正常,破裂壓力41MPa,排量3.6m3/min,打完前置液40m3后,延伸壓力26~30MPa,于11mim開始加砂,初始砂比13%,壓力28MPa,后逐漸提升砂比至19%,加砂至20min時,發現壓力緩升,檢查各設備無異常,至21min壓力開始陡升至50MPa,立即停泵。
壓裂曲線如下圖2-15所示。
26min時重新啟泵,單車排量0.4m3/min,壓力瞬時升到30MPa,經各單位討論認為油管已被砂堵死。
決定直接反洗,反洗時壓力20MPa,反洗閥打開,壓力升到24MPa時,油管開始返液,返出壓裂液約6m3,壓裂砂0.5m3。在后期洗井過程中又連續2次出現油管砂堵現象,決定直接作業起管,起管時負荷250kN,正常解封。
壓裂砂堵的原因主要是砂比增加過快,沒有按照設計要求的加砂程序進行操作,導致地層過早砂堵。
圖2-14 壓裂管柱結構
圖2-15 壓裂曲線
4.案例提示
(1)加強儲層認識,對薄層的井,為了避免壓裂事故,事先完善油層打開程度,優化方案設計。
(2)在壓裂過程中,堅持旁站監督形式。對于該種壓裂管柱要時刻關注套管溢流情況并迅速做出判斷,及時組織處理,防止事故惡化。
(3)在施工遇到復雜問題時,必須科學分析和總結事故發生的真正原因才能有針對性采取措施,從而進一步采取防治措施。
(4)現場監督在抓施工質量的同時必須掌握相關化學藥劑知識,提高綜合分析判斷能力。
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