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1.壓裂措施的提出
沈268井是一口預探井。本次用壓裂試油的結果對該井作最后勘探評價。
該井在S4段油藏的3216.1~3256. 8m井段進行常規試油,試油結果不理想,平均液面2897. 5m,平均日產量1.35t。
2.油井基本數據
該井為復合套管完井:D177. 8mm×3611. 69m,水泥返高2911m,D127. 0mm×(3465. 48~3946. 79) m;水泥返高:3560m;射孔井段:3216.1~3256. 8m,40. 7m/3層,89槍射孔,16孔/m,總孔數621;儲層物性:有效孔隙度10. 9%,滲透率1.7×10-3μm2,粘土含量43.6%,小層物性相差不大,巖性為砂礫巖;原油物性:地面密度0. 86g/cm3,含蠟量41. 06%,凝固點50℃,高凝油;目的層壓力系數:0. 95;地溫:112. 75℃。
3.壓裂優化設計
在壓裂設計前,處理該井的鉆井、測井、錄井、試油等數據、曲線,獲取壓裂模型參數。并且通過巖心礦物組成分析實驗,對泥質含量進行再評價,結果表明泥質含量為10.8%,僅為測井解釋數據的1/4。
按照壓裂中對油氣層保護的要求,優化壓裂液配方,包括pH值調節劑優化復配、破乳劑、防膨劑的篩選以及針對綠泥石含量高篩選絡合劑、高溫破膠劑,并進行室內壓裂液、巖心配伍性實驗。速敏實驗滲透率損害率為3. 95%,水敏指數為4. 86%,鹽敏性曲線非常平緩,總體的壓裂液濾液對巖心平均傷害率為4. 9%,優化后的壓裂液達到了與地層極好的配伍性,最終作出方案。
1)壓裂施工參數
中、高溫壓裂液700m3,高密陶粒( 20~40目)144t,排量2~7m3/min,砂比23.3%,破裂壓力71. 2MPa,破裂泵壓85. 3MPa。
2)壓裂工具準備
KL105 - 65千型壓裂井口和Y511 - 148壓裂封隔器。
3)壓裂設備
哈里伯頓雙千型壓裂車組。
4)壓裂管柱設計
壓裂施工管柱結構如圖2-30所示。管柱設計為:封隔器Y511-148×3185.0m(N80)+油管88.9mm。
圖2-30 壓裂管柱結構圖
測試壓裂泵注和主壓裂泵注程序見表2-29和表2-30。
表2-29 測試壓裂泵注程序表
表2-30 主壓裂泵注程序表
4.壓裂施工監督內容及要點
(1)壓裂管柱、壓裂井口及壓裂設備的監督。
①井下管柱必須清潔、試壓合格、數據準確,封隔器地面試驗合格、有合格證。
②井口設備、套管升高短節要嚴格檢查,強度達到壓裂要求,試壓合格,按設計要求地錨固定。
③壓裂車組要進行施工前的壓裂泵注測試,運轉正常,滿足設計要求。
④地面施工管線按要求試壓合格、地錨固定。
⑤高壓作業過程中,高壓區嚴禁站人,以保障人員安全。
(2)入井材料、入井液的監督。
①支撐劑:支撐劑規格、數量是否滿足設計要求,支撐劑在裝運前要提交支撐劑檢測合格報告、合格證,圓球度及清潔程度進行目視抽檢。
②壓裂液:對壓裂液的配制和發液按照設計要求實行全程監督,施工前和施工中還要對壓裂液pH值、交聯狀況及液量等進行檢查。
③入井液用水必須滿足設計要求,嚴禁造成地層傷害。壓裂車組及人員必須在施工前再次強調施工配合,突發情況的應對預案以及HSE防范設備是否齊全好用。
(3)壓力、排量、砂比是否按設計執行是壓裂監督施工質量的主要內容。因此對壓力的各種變化形式如緩升、緩降、急升、急降、波動等能做到正確判斷客觀原因,根據需要現場修改施工參數;杜絕危險操作或無效壓裂。
(4)施工剩料、殘液應妥善處理,嚴禁亂排、亂倒,污染環境。
5.測試壓裂過程監督
階梯排量測試:現場采集壓力一排量的關系曲線,經模擬計算,排量為4.5m3/min時地層的低應力區啟裂,延伸壓力梯度為0.0181MPa/m;近井筒摩阻1.2MPa。
關井測試:通過雙對數曲線、G函數曲線計算出地層閉合壓力為57. 62MPa。
結論:使用矯正后的參數模擬主壓裂,模擬凈壓力值偏低,施工會在大井段內形成多裂縫,后段加砂困難。
對策:現場立即制定了增加井底凈壓力的措施,即在設備允許的范圍內,提高施工排量到7m3/min時。經模擬計算,排量為7m3/min時地面施工泵壓會達到77. 95MPa,設計中要求的試壓90MPa的安全施工壓力可以滿足。
6.主壓裂過程監督
1)泵注前置液
現場施工打前置液階段壓力為79±0. 5MPa,反映出壓裂層井段長,沒有遮擋性的隔層存在。在加砂前曲線沒有反映異常的液體濾失和彎曲摩阻。監督意見:前置液造縫前期階段正常。
施工第18. 5min時,報告壓裂井口大四通存在輕微的滲液,盡管KL105 - 65壓裂井口大四通僅承受30MPa平衡壓,大部分壓裂施工都可以在該情況下正常施工。但若封隔器意外失效、油管意外破裂,在接近80MPa的地面泵壓下,井口部分便可能失去控制?,F場必須立即停泵。
但停泵必須做到有順序按步驟執行。因為在排量為7m3/min,泵壓為79MPa,平衡壓為30MPa的情況下,瞬間停泵會出現井底壓力激動,平衡壓力放壓不及時,可能造成封隔器解封,反而出現危險狀況。
大四通有漏液的現象,有以下兩種可能。
(1)作業隊未按要求清理鋼圈槽或鋼圈有破損。
(2)法蘭螺栓未上緊。
首先要求作業隊立即重新上緊螺栓,若嘗試繼續施工后仍然滲液,必須重新坐井口和四通。上緊螺栓后,繼續壓裂施工未再出現滲液現象,分析滲液問題就是法蘭螺栓未上緊造成的。
監督意見:井口大四通因法蘭螺栓未上緊,造成壓裂施工意外中斷;整改耗時6min,不影響壓裂施工的繼續進行。
2)加砂
陶粒進入地層后,壓力在76.4~77.4MPa之間波動,是攜砂液中陶粒固體顆粒的存在,增加了近井筒和地層摩阻,影響范圍在1MPa以內。監督意見:屬于壓力正常波動范圍,要求施工隊伍嚴格執行現場優化后的壓裂設計。
第66min,混砂車外輸低壓軟管線爆裂,立即有序停止施工。現場判斷,該軟管線內壁有瑕疵,有足夠的強度經受小排量攜砂液的沖刷,但該井大排量施工,混砂車的排量較大、排出壓力也較高,超過了該軟管線的強度,引起爆裂。由于是低壓管線且向上爆裂,僅僅是砂漿噴出后散落在了混砂車上的施工員身上。更換軟管線后,立即進行了壓裂軟硬管線的排查工作,確認都能滿足強度后,繼續壓裂施工。
由于施工中斷了近20min,要求壓裂隊補泵35m3壓裂液才繼續加砂,施工壓力80. 6MPa,高于整改前的壓力。隨著現場排量、交聯劑協調穩定,施工壓力基本恢復平穩,壓力在76.5~81. 5MPa間波動,雖然波動幅度較大,分析是多裂縫干擾、支撐劑摩阻影響的作用,不是前端砂堵跡象。
監督意見:低壓軟管線爆裂是該軟管線受高排量砂漿沖刷、輸出排量過高所致。施工中斷了17 min,濾失量不會導致后續壓裂失敗,但需要補充壓裂液。
第106min,一壓裂泵因長時間施工出現故障,壓力降到74MPa。
分析壓裂施工接近尾聲,壓力平穩,沒有前端砂堵跡象,決定降排量施工,其他設計參數不做改動。
結論:雖然壓裂過程有兩次中斷,但壓力曲線沒有顯示砂堵跡象,在有的壓裂設備出現長時間高負荷拋錨的情況下,臨近尾聲可以降排量施工,不會影響壓裂裂縫的幾何形態和鋪置濃度、方式。
3)頂替
第113 min頂替,壓力74MPa,分兩次降排量停泵。
7.監督提示
(1)大排量、大規模、高砂比或施工時間較長的壓裂施工前,要求壓裂隊伍能夠認真檢查壓裂泵車、壓裂管匯,往往這類壓裂施工對壓裂泵車工況要求較高、對壓裂管匯的磨損較大,尤其管匯彎頭要使用新的,對軟硬管線內壁有較大磨損的,在這類壓裂施工中要堅決替換掉。
(2)作業隊在裝大四通和壓裂井口時,確認鋼圈槽、鋼圈清潔完好,一定要按規范對角緊固法蘭螺栓,必要時投油管堵塞器對井口大法蘭及以上部分試壓,否則小處的疏忽輕則會造成壓裂施工意外中止,重則會出現嚴重人身、工程事故。
(3)現場遇到問題首先要確保安全施工,再者解決問題要果斷,時間拖得越長,對后面的施工越不利。
(4)本井為預探井,初期常規試油未達到預期,進而提出壓裂試油,這就為壓裂設計增加了兩個要素:一是測井解釋數據的符合率,二是試驗巖心的代表性。
(5)全部設計方案須在甲乙方間、施工隊伍與輔助施工隊伍間詳細交底。監督人員的監督方案應傳達相同范圍。
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