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1.基本情況
(1)該井為某油田三元復合驅實驗區的中心井,于1999年6月4日投產,7月日產液59m3。由于產能較低,先后對PⅠ1、PⅠ2、PⅠ2-3、PⅠ3-4層進行過兩次壓裂改造,經壓裂改造后液量急劇上升,2004年4月產液量為150m3/d。從聲波變密度測井資料看,1003.9~1034. 2m段幾乎沒有水泥環;找水資料顯示,葡Ⅰ6-7(未射孔)為高含水層(1020~1027. 5m),產液占全井的78. 64%,含水99.9%,分析認為葡Ⅰ3-4(1013.0~1016. 5m)及以下管外竄槽。
(2)油井基礎數據見表2-39。
表2-39 基礎數據表
(3)封堵層位數據見表2-40。
表2-40 封堵層位數據表
該井在2006年3月進行封堵施工,封堵未成功,2006年4月23日再次進行封堵措施作業。
2.監督要點
(1)影響封堵效果的環節和容易出安全問題的工序是本次監督的重點。
(2)施工設計、作業現場HSE、現場應急預案齊備與否,施工人員工服、工帽穿戴整齊。
(3)水泥車車況是否良好。
(4)封堵施工時,請作業隊隨時作好活動油管等準備,并要求作業機處于工作狀態。
(5)現場準備了排液池,所排廢液用罐車運到采油廠指定地點,沒有污染。
(6)封堵使用新油管、各道工序都按設計執行、井口井控裝置符合施工要求、指重表工作狀態良好。
3.過程監督
1)化堵前作業
(1) 2006年4月23日至29日,采研試驗隊進行了作業,起出原井管柱,探砂面高度、沖砂,下刮蠟一次、刮削一次、通井一次。
(2)用70℃熱水沖砂洗井至人工井底,下入驗竄管柱,進行磁性定位、驗竄、驗竄后準備進行封堵。施工管柱結構如圖2-36所示。
圖2-36 堵水施工井身結構示意圖
2)封堵施工
(1)針對該井為三元復合驅中心井,施工取三元液與堵劑進行配伍性實驗,進行堵劑調整。根據驗竄的實際情況,該井利用先注入暫堵劑及速凝堵劑,再注入主劑的施工工藝,確保施工效果,達到封堵的目的。
(2)配置速凝堵劑2m3、堵劑48m3,出動泵車二臺、水罐車二輛。
(3)作業隊連接地面管線,試壓25MPa,不刺不漏。
(4)泵入暫堵劑25kg、速凝堵劑2m3、堵劑48m3。
(5)之后替擠清水3.2m3,關井候凝(施工前泵壓8MPa,施工后泵壓為18MPa)。
3)驗證堵水效果
(1)起出封堵管柱。
(2)下入刮削、通井管柱,刮削后,起出管柱。
(3)下入驗效管柱,進行驗效,與封堵前驗竄相對比,認為封堵成功。見表2-41。
表2-41 施工前后封堵層參數變化
(4)起出管柱,下泵完井。
(5)封堵后效果對比,見表2-42。
表2-42 施工前后全井生產數據對比
施工前后產液量、含水均有大幅度的下降,尤其采出液聚合物濃度的提高說明PⅠ6-7及以下未射的高含水層竄槽已被有效封堵。2006年6月19日對該井進行環空測試,并與施工前進行比較,如圖2-37所示。封竄后PⅠ3-4至PⅠ6-7產液量為0,封竄施工成功。目前,該井仍然有效。
圖2-37 施工前后環空測試比
4.案例提示
(1)監督對所監督的井的井況必須充分了解,掌握該井監督工作的關鍵點。
(2)監督與專業知識是相輔相成的。井下作業監督自身的知識和經驗是監督工作的基礎,同時在監督過程中不斷實踐、不斷積累,豐富了自身的知識和經驗。
(3)監督是一項科學而嚴謹的工作,并不是走過場,它需要監督者擁有良好的工藝水平和執著的責任心。
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