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行業新聞

井下作業中LN2-2-J1井堵水卡鉆

作者: 時間:2019-10-08 10:00

    1.基本情況

    2005年5月7日對該井TⅡ4785.0~4797. 0m井段聯合實施化學堵水施工,因堵劑發生聚凝而發生卡鉆事故。堵水施工井身結構及管柱結構如圖2-35所示。

堵水施工井身結構及管柱結構示意圖

    圖2-35    堵水施工井身結構及管柱結構示意圖

    (1) DTSD - FD封竄堵漏堵水劑配置情況:給LN2 -5 -16井殘余堵劑4m3中加8m3清水和75kg緩凝劑,攪拌均勻后,再從配液池加9.2t DTSD - FD封竄堵漏堵水劑,攪拌均勻,共配液14m3,用密度計測定密度為1. 45 g/cm3。

    (2)擠注化學堵劑施工過程。

    試擠:施工前插入插管試擠,試擠泵13MPa,排量700 L/min,共擠入量4.5m3。從試擠情況看,管柱暢通,工具沒有問題。

    從5月7日14: 00~14: 18正替堵劑,排量400~ 700L/min,壓力0~12MPa,共替入堵劑11.5m3后,正替2m3隔離液(清水)和壓井液3m3;14: 30插入插管開始正擠壓井液,壓力由0上升至38MPa,排量由400L/min降至50 L/min共擠入壓井液3.1m3;14: 48泵車密封填料刺壞,停泵換密封填料,耽誤4min,于14: 52重新開泵,排量50~100L/min,壓力由0快速升至36MPa,停泵開會分析原因后,于15: 10拔插管準備立即上提管柱后反洗井,此時卻見環空返液,于是又立即插入插管,開泵,排量150L/min,壓力迅速由0上升38MPa,共擠入壓井液3.1m3。15: 15~15: 30監督召集井場有關人員開會討論,決定拔插管進行反洗井,于15: 30,上提鉆具,由原懸重930kN上升至1200kN,上提至1400kN,活動多次解卡無效,鉆具卡死,發生卡鉆的惡性事故。

    (3)施工目的:解卡。

    2.事故原因分析

    (1)從整個施工過程分析,從替入堵劑到正擠,壓力上升至38MPa歷時52min擠不動化學堵劑,說明化學堵水劑提前稠化,出現了聚凝現象,是導致此次卡鉆事故發生的主要原因(堵劑稠化時間應在420min)。

    該井在配制堵劑時,使用了2LN2 -5 -16井施工剩余堵劑,該剩余堵劑盡管進行了持續不斷的攪拌,但歷時超過36h,在與新的堵劑合配時,在地面不斷攪拌的情況下,無法從外觀觀察或測定其有聚凝現象。分析原因可能是剩余堵劑在經過長達36h以上攪拌,堵劑中的一些組分,吸水膨脹、水化,形成了有一定強度的網狀結構,即具有一定觸變性能(攪動變稀,靜止變稠的特性),在井下的溫度、壓力下,其觸變性能變強,加快了堵劑的部分稠化,導致其他堵劑組分急劇凝結,發生了聚凝現象。

    (2)緊急情況下,現場技術人員缺少經驗,操作不當也是這次卡鉆事故的原因之一。

    在出現正擠不進的情況下,應在拔出插管后,立即起鉆,起至安全井段后,進行反洗井,反洗出鉆具內的化學堵劑,若反洗不通,則應立即起鉆,防止卡鉆事故發生。

    3.處理措施

    (1)事故發生,我們立即組織解卡平臺,在930~ 2000kN之間活動鉆具多次無效,不能解卡。上提懸重1050kN,反轉37圈倒扣,倒開懸重為900kN(原懸重930kN),起出被化學堵劑堵死的鉆桿。

    (2)組織安全接頭和機械上擊器進行對扣打撈振擊,經過52h 20min該井終于完全解卡,此次卡鉆事故處理完畢。

    4.案例提示

    (1)組織施工的甲方應要求服務單位將原理、產品性能、施工注意事項等方面的知識向協助單位、作業監督等相關技術人員作出詳細介紹,在化學堵水施工前做好各項準備工作,監督應認真地向服務單位學習,熟習掌握工藝原理、配方、性能及安全性,把工作融入每一項細節中。

    (2)施工前,監督應要求服務方對井場設備仔細檢查,確保施工中設備運轉正常。

    (3)必須嚴格監督堵劑性能是否符合設計要求。本井要求堵劑稠化時間為420min,但稠化時間是否符合要求沒有得到監督。

    (4)從這次事故的本身來看,暴露出處理突發事件的能力不足,在工作中一定要針對施工井的特殊工藝,對可能發生的事故有針對性地制定應急預案,事故發生后嚴格執行應急預案。

    (5)這是一次化學堵水工藝性試驗,使用其他井施工剩余堵劑,是一種嚴重不負責任的事情,嚴重違反了科研工作的規程,監督工作中遇到這種現象應該堅決予以制止。

    (6)對于化學堵水井施工,監督還應把好以下關鍵點:

    ①認真檢查施工隊伍和協作單位的資質、設備、施工用原材料等是否符合施工要求。檢查各方的施工方案、設計是否齊全,工藝工序是否合理。

    ②壓井、堵水用料是否備足,質量是否合格。

    ③采油四通需注水、試壓合格;防噴器、試堵管匯、節流管匯、防噴管線等試壓合格。

    ④堵水施工前需確保井筒暢通、干凈,且需驗證橋塞頂面是否密封若密封則需打30m堵劑塞后實施堵水施工,否則要重坐橋塞后再實施堵水施工。

    ⑤擠堵管柱需干凈和丈量準確,EZ - SV(插管封隔器)坐封合格。

    ⑥施工期間所有人員須遠離地面高壓管匯。

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