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1.基本情況
(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表2-38。
表2-38 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
(2)施工目的及要求。
該井是一口探井,2000年11月試油時將水層14#層2368.0~2377.4m井段(兩段各2m)進(jìn)行套管補(bǔ)貼封堵(補(bǔ)貼套管內(nèi)徑100mm)。下泵生產(chǎn)后日產(chǎn)液41m3,含水100%,分析為套管補(bǔ)貼失效。為封堵出水層,在不起出補(bǔ)貼套管的情況下,對套管補(bǔ)貼段實(shí)施化學(xué)封堵。
2.事故原因分析
1)堵水施工過程
(1)套管內(nèi)填砂,砂面為2568. 86m。
(2)擠注油溶樹脂化學(xué)堵水劑12m3。
(3)候凝72h,探堵劑面為2413m。
(4)套管試壓10MPa,穩(wěn)壓30min合格。
2)鉆銑堵劑施工
(1)下入鉆具組合:D90mm(反扣)三翼刮刀鉆頭+D89mm(反扣)鉆鋌80m+D60.32mm反扣鉆桿700m+D73.02mm反扣鉆桿。探到堵劑面深度為2413m。
(2)施工過程:400型泵車循環(huán),泵壓為5~15MPa,排量300 L/min,加鉆壓10~20kN,正常鉆進(jìn)30. 48m后,泵車忽然憋壓,泵壓最高為22MPa,此時鉆頭深度為2443. 48m,鉆進(jìn)進(jìn)尺緩慢。上提管柱1. 95m遇卡;活動管柱,大力上提550kN解卡。套管試壓11. 4MPa壓力,累計注入水1.7 m3,判斷封堵失效。
3)原因分析
(1)此次卡鉆的原因:根據(jù)鉆進(jìn)過程中,返出液帶出少量堵劑碎塊,最大厚度9mm,起出的鉆具發(fā)現(xiàn)鉆頭一個水眼處卡有一厚度為16mm的堵劑碎塊。分析由于鉆鋌與補(bǔ)貼管之間的環(huán)空太小,阻塞了鉆屑返出,鉆頭切削下的堵劑碎屑無法及時返至地面,導(dǎo)致泵壓升高和反復(fù)切削鉆屑致使進(jìn)尺緩慢。
(2)堵水措施失敗的原因:鉆具在鉆進(jìn)過程中對下段補(bǔ)貼套管的撞擊和解卡中的大力提拉使其密封失效。
(3)工藝技術(shù)的制定不合理。
(4)作業(yè)施工過程的監(jiān)督不到位。
3.處理措施
(1)找出原因后,首先套銑打撈將井內(nèi)補(bǔ)貼套管撈出。發(fā)現(xiàn)只有上段補(bǔ)貼套管內(nèi)壁有均勻的堵劑凝固層,而下段套管內(nèi)壁上無堵劑。通過分析可以判斷下部補(bǔ)貼管的漏失是在鉆銑堵劑過程中造成的,而不是發(fā)生在化學(xué)封堵之前。
(2)重新進(jìn)行堵水施工,擠注油溶樹脂化學(xué)堵水劑4.8m3。候凝套管試壓合格后下入新的鉆具組合:D90mm(反扣)三翼刮刀鉆頭+D89mm(反扣)鉆鋌80m+D73. 02mm反扣鉆桿。泵壓5~7MPa,排量300L/min,鉆壓10~20kN,鉆至人工井底。
最后下泵生產(chǎn),產(chǎn)液8. 0m3/d,產(chǎn)油7.6t/d,含水5.3%,達(dá)到了施工目的。
4.案例提示
(1)工藝措施的制定要全面考慮,優(yōu)選可靠合理的工藝技術(shù)。
(2)根據(jù)施工現(xiàn)場的基本情況對施工隊(duì)伍及設(shè)備狀況、人員技術(shù)能力要做好具體分析,并提出具體的施工要求,來保障油水井修井作業(yè)的正常施工。
(3)井下作業(yè)監(jiān)督人員對重點(diǎn)工序的監(jiān)督必須到位。