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行業新聞

井下作業中硼中子測井、堵水

作者: 時間:2019-10-08 10:00

    1.基本情況

    (1)基礎數據見表2-45。

    表2-45    基礎數據表

基礎數據表

    (2)施工目的。

    該井于1994年10月投產,初期日產純油16t。1996年11月見水,之后含水逐漸上升。2005年4月液量39t,含水接近100%。目前泵漏,日產液9t,含水100%。該井是目前唯一生產Esl上Ⅱ油組以下的油井,為深度挖潛Esl上Ⅱ油組的剩余潛力,了解了層間產液狀況和認識層內潛力,本次作業進行硼中子測試,并根據硼中子測試結果,對15~20#層堵水,堵水后鉆塞,對各層弱水淹層段重復補孔,同時補開14#層合采。

    2.監督要點

    (1)籠統堵水,堵15~20#層。之后鉆塞,通井至人工井底。

    (2)補孔,根據硼測結果補開弱水淹層及14#層。

    (3)下生產管柱D44mm×1800m。

    (4)配液池要清洗干凈、無結塊,配堵劑用水計量準確。

    (5)擠堵劑前必須用清水灌滿油套環形空間至井口。

    (6)堵劑擠注前必須充分攪拌均勻,擠注過程必須連續進行。

    (7)水泥車隨時做好反洗井準備,在擠注過程中出現意外能夠及時反洗井。

    (8)頂替量計量準確,避免過量頂替或頂替不足。

    (9)施工現場用水為清水。

    (10)現場施工嚴格執行有關HSE規定。

    3.過程監督

    (1)搬家、上動力、開工準備、開工驗收。

    (2)撥驢頭,起抽油桿、油管,檢查起出的抽油桿,其中泵上第2根D19mm抽油桿接箍偏磨穿,個別D22mm抽油桿輕微偏磨。原井D73 mm油管最后1根砂堵。

    (3)檢查下D118mm通井規,下D73mm加厚油管263根,2350m處遇阻。用水60m3反洗井,壓力4MPa,排量25 m3/h,起出全部通井管柱,通井規表面無劃痕。

    (4)測井徑,經十六臂井徑測井,套管微扭曲變形。檢查下D114mm通井規,下油管330根,末根方入1m,3148. 02m處遇阻。起出全部通井管柱,檢查通井規表面無劃痕。

    (5)下D73mm筆尖,下油管330根,從3148. 02m沖砂至3159. 2m,進尺11. 18m,壓力5MPa,排量30m3/h,循環洗井1.5h,壓力5MPa,排量30m3/h,起出全部沖砂管柱。

    (6)下D73mm絲堵1個+D73mm篩管1根+D73mm平式油管1根+平式油管短節2m+ D73mm平式油管3根+D73mm加厚油管1根+加厚油管短節1m+D73mm加厚油管323根。硼中子測井:配硼酸15m3,循環13m3,測試成功。

    (7)下D110mm刮削器,帶D45 mm球座、球,刮削至3159. 32m,在3105.4~3143m井段反復刮削后正打壓對油管試壓,正打壓驗管30MPa,10min壓降0.2MPa,合格。起出全部刮削、驗管管柱。

    (8)在下驗套管柱前檢查套管接箍有孔且曾焊接過,經過討論,準備更換套管接箍。清水灌滿井筒,可燃氣體檢測合格后開始切割套管接箍,在切割過程中,油層套管突然開裂并下降0. 99m,落入技術套管中。迫不得已撤架子,上數控車床,切割套管,重新車扣,上套管短節,套管頭降低300mm。

    (9)下驗套管柱,Y221 - 115封隔器卡點3102m,坐封后清水反打壓12MPa,驗套,10min壓降為0. 1MPa,合格,起出全部驗套管柱。換350采油樹。

    (10)下堵水管柱:D73mm沖砂筆尖,3025m。

    (11)堵水準備:檢查攪拌池有凝固的水泥,經監督要求進行了人工清除,但無法清除徹底,討論后同意施工。攪拌池備清水20m3,15m3儲液池備污水15m3。清水正打壓30MPa驗井口、地面管線,合格。清水正打壓測吸水指數,泵壓14MPa,排量10m3/h,10min注入清水2m3。檢查現場備高抗硫油井固井水泥(G級)490袋,添加劑20袋,檢驗三證齊備,產品說明水泥漿初凝時間為5h。

    (12)因為作業隊沒有回收油管,備用泵車擺不開,經討論決定所有送料車輛卸料后立即離開井場,讓開道路,備用泵車在井場外待命。2個攪拌池各留清水8m3,1號加218袋,相對密度1. 60;2號加227袋,相對密度1.55,共余水泥45袋,配堵劑21m3。

    (13)關套管閥門,正擠,共注入堵劑21m3,泵壓10~ 30MPa,頂替9.8m3污水,關井擴散壓力30min,油套壓穩在22. 5MPa不降。開油套閥門放壓,拆井口,起出全部注灰管柱,候凝。

    (14)下D73mm沖砂筆尖,D73mm平式油管4根,加厚油管304根,用清水15m3正沖洗,邊沖邊下4根油管共38. 57m。探灰面懸重298~ 280kN,深度2987. 3m。循環洗井1.5h,壓力3MPa,排量30m3/h。起出全部沖洗管柱。

    (15)檢查下D114mm三牙輪鉆頭1個,LG100型螺桿鉆具1臺,下D73mm加厚油管312根。用水15m3正沖洗,下放鉆塞,壓力6MPa,排量30m3/h,進尺174m,人工井底3159m。起D73mm加厚油管20根,坐管掛,油管正打壓11. 4MPa驗套,15min壓降0.2MPa,合格。起出全部鉆塞管柱。

    (16)檢查下D115mm刮刀鉆頭1個,LG100型螺桿鉆具1臺,D73mm加厚油管312根。正循環沖洗1h,下放擴眼,壓力4MPa,排量30m3/h,中途加下油管18根,加壓1.5kN,進尺174m,到3159m人工井底,繼續循環洗井至合格。起出全部擴眼管柱。

    (17)檢查下D114mm通井規,探人工井底3159m,反復3次無變化。反循環洗井2h,壓力3MPa,排量30m3/h。起出全部通井管柱,通井規無異常。

    (18)電纜傳輸射孔,清水灌滿井筒,89槍,1m彈,層位Esl上。發射率100%,無油氣顯示。見表2-46。

    表2-46    電纜傳輸射孔記錄表

電纜傳輸射孔記錄表

    (19)下完井管柱,D73mm絲堵、篩管各1個,尾管5根,D44mm泵,泵上D73mm加厚油管187根。檢查正打7MPa管柱試壓,10min壓降0.1MPa,合格。下D44mm柱塞,D19mm抽油桿57根,D22mm抽油桿106根,D25mm抽油桿59根,光桿1根,調防沖距,試抽合格,完井。

    4.案例提示

    該井雖然最后堵水成功,合格交井,但現場監督工作卻有許多失敗之處。

    (1)缺乏職業預見性:油套接箍損壞,切割時未考慮油套與技術套管的相對變形,導致油套突然開裂落人技術套管。

    (2)監督指令執行不堅決:井場狹小,油管未回收,造成備用泵車沒有位置,接不上管線,無法應急。本不應該開始施工,卻在采取了彌補措施后同意施工,這是第一次妥協。

    (3)攪拌池前一天下午搬運到井,監督沒有提前檢查。攪拌池有上次配灰留下的凝固水泥,監督在人工清理不徹底時,為避免廠家損失,同意施工,出現第二次妥協。結果配灰攪拌時因水浸和震動脫落硬塊,造成施工中泵吸入口堵塞,油管堵塞,險些釀成事故。

    (4)堵水施工隊伍和作業隊伍互不隸屬,缺乏配合。甲方對兩個乙方缺乏統一協調。

    (5)甲方現場監督力度不夠,沒有堅決制止不符合技術要求的現象。甲方監督指揮職權不明晰,現場同時有監督和工程生產人員各司其職,甲方內部意見不統一,造成一而再,再而三的妥協。

    (6)整個施工過程中通井、沖砂、驗套和擠堵劑前后管柱丈量,入井液計量,入井材料檢驗和試壓等都符合技術標準,其后鉆塞、擴眼、都很順利。卻在不需要復雜技術的堵水地面準備工作中屢出差錯。說明粗枝大葉、存有僥幸心理的現象在現場施工組織者心中普遍存在,這是監督工作中必須解決的一個大問題,否則一個微乎其微的違章,都可能造成巨大損失。

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