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1.基本情況
(1)油田進入開發中后期,疏松砂巖油氣藏由于采出程度比較高,產層近井地帶結構產生不同程度的大孔道,形成很大虧空。目前地層壓力與原始地層壓力相比較下降很大,導致在施工過程中,洗井液只進不出,封堵施工時,堵劑很快濾失掉,泵壓不升,封堵施工成功率低。針對以上情況,我們試驗了先擠砂堵漏后擠灰封口技術,取得了很好的封堵效果。
(2)基本數據。
M105-1:南堡凹陷西部老爺廟構造M103 -1斷塊較高部位。
G110-7:高尚堡淺層構造高104 -5斷鼻構造較高部位。
擠封層情況見表2-48。
表2-48 擠封層數據表
生產層情況見表2-49。
表2-49 生產層數據表
(3)施工目的:兩口井均為擠水泥封層補孔。
(4)吸水情況。
M105-1井試Edl、50#層,吸收量660 L/min,泵壓0。
G110 -7井試Ng2#層,吸收量400 L/min,泵壓0。
2.監督要點
(1)嚴格按技術要求和安全操作規程完成各道工序,施工現場由專人負責統一指揮。
(2)施工時,現場應有備用設備、應急預案,施工中出現異常情況,現場施工員根據具體情況妥善及時處理,并防止出現安全事故。
(3)檢查隊伍、人員資質和設備完好狀況、入井材料質量等,滿足施工需要。
(4)施工后所剩的殘液和排出的液體,應排入指定地點,不得亂排亂放。
3.過程監督
(1) M105 -1井施工簡況。
①2003年8月15日完成D89mm喇叭口2382. 17m,如圖2-48所示。
圖2-48 M105 -1井施工管柱結構示意圖
②擠砂堵漏:正擠清水15m3,加工程砂1m3,砂比8%~15%,泵壓0~23MPa,排量450~ 250L/min,關井。
③試吸水量135L/min,對應泵壓20MPa。
④探砂面:深度2957. 12m,套管沉砂柱16. 71m,完成D62mm喇叭口2382. 17m。擠灰:正擠入地層水泥漿2m3,泵壓12~ 25 MPa,排量400~ 150L/min,實探灰面2361. 6m。
⑤19日,鉆塞試壓12MPa合格。
(2) G110 -7井施工簡況。
①2003年9月25日完成D89mm喇叭口1775. 75m,如圖2-49所示。
圖2-49 G110-7井施工管柱結構示意
②擠砂堵漏:用活性水15m3,加砂1. 6m3正擠入井,泵壓0~ 22MPa,排量550~ 300L/min,砂比10%~15%,關井。
③探砂面1823. 77m,套管內沉砂柱為21. 22m。完成D62mm喇叭口深度1775. 75m。
④試2#層吸收量300L/min,16MPa。
⑤擠灰:用灰漿2. 7m3擠封Ng組2#層(1807.6~1811. 0m,3.4m/1層),泵壓升至25 MPa。
⑥9月25~ 26日,鉆塞試壓:對2號層試壓,壓力12MPa,試壓合格。
(3)施工效果分析。
在對強漏失井擠水泥施工前,先將粒徑較大的石英砂顆粒堵塞物用高壓泵車送入地層近井地帶,在地層的大孔道、大孔穴處形成一道漏失屏障,待施工的爬坡壓力上升至5~20MPa時,再將封口的水泥堵劑擠入炮眼附近,達到完全封死地層的目的。
擠砂堵漏技術的優點:
①施工方便,工藝易于實現。
②施工用料單一,料源廣。
③壓力上升快,封堵效果理想。
④擠砂時,砂子部分落入口袋,口袋砂柱在20m左右,一般不影響擠灰。
⑤擠砂、擠灰間隔時間短,擠砂后只需擴散壓力探砂面,然后便可以進行擠灰施工。
⑥擠灰灰漿用量大幅度減少,一般井擠砂堵漏后,灰量能控制在5m3以內。
⑦擠封成功率高,至目前成功率100%。擠封成功率高的原因是目的層近井筒周圍形成了堅實骨架,滲透率大大降低,灰漿凝固時不易變形收縮,避免了地層活躍水沖刷影響,有效抑制灰漿流動。
4.案例提示
(1)對低壓高漏失地層,利用石英砂先封堵漏失地層,再結合其他堵漏技術是可行的。
(2)該方法降低了水泥用量,擠砂擠灰起壓快,擠封成功率高、施工方便,用料價格低廉。
(3)本井提出的監督要點平淡、粗糙,不能說明關鍵工序及出現異常時監督人員應怎么辦。
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