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1.基本情況
(1)某稠油區塊,以蒸汽吞吐開發為主,膠結疏松的砂巖油藏經多輪次注汽開采,出砂嚴重且出砂粒徑大。開發實踐證明,必須對該塊投產油井進行有效的機械防砂措施,即采用篩管擋砂技術控砂生產。該塊一油井出砂嚴重,砂樣粒度中值為0. 26mm,平均砂卡檢泵周期26d,歷次作業砂柱高度平均56m。地質要求在該井第二熱采周期熱采停噴下泵時進行機械防砂,以維持油井正常生產,大幅度延長油井免修期。
(2)設計工藝內容。
①洗壓井、起管。
②探砂面、沖砂。
③通井。
④下入防砂管柱。
⑤打丟手、砸鉛封。
⑥起出丟手管柱。
⑦下泵、試壓。
⑧下桿、試抽完井。
2.事故原因分析
(1)事故經過。
①~④工序正常,在進行第⑤道工序時,正常投球打壓8MPa丟手泄壓,按正常工序,必須砸鉛封,如圖2-57所示。但作業隊沒有進行該項操作,直接起出丟手管柱下泵完井。
圖2-57 設計砸鉛封后防砂管柱結構示意圖
(2)油井投產21d后連續進行兩次砂卡檢泵,打撈出防砂管柱之后發現Y115 -154防砂封隔器未坐封,如圖2-58所示,導致防砂失敗,重新進行防砂。
(3)事故原因分析。
防砂失敗的直接原因是Y115 - 154(需砸鉛封坐封)封隔器作業操作時未砸鉛封,因此封隔器未坐封,不能密封篩管外的油套環空,地層砂涌入造成卡泵,導致防砂失敗。但我們從中可以看到人為因素為主要原因。
①作業班報潦草,交班草率,沒能對改型工具施工操作進行交底,不同型號封隔器Y115 -154(需砸鉛封坐封)和Y145 -154(不需砸鉛封座封)未認清。
圖2-58 實際未砸鉛封的防砂管柱結構示意圖
②施工方技術人員責任心不強,沒對潦草的班報和草率的交班沒有再次進行核實,同時沒有掌握新工具的正確施工操作。
③作業監督員責任意識淡薄,監督不到位。
3.處理措施
(1)重新進行防砂施工。
(2)該井防砂作業及防砂篩管打撈費用不予結算。
(3)該隊伍被停工整頓、學習一個月以上,待考試驗收合格后再進入本廠小修作業市場。
(4)給作業監督員相應的經濟處罰。
4.案例提示
(1)對于作業重點工序及新型井下工具的應用,作業監督必須加強過程監督,嚴格注意施工交底,有問題及時上報。
(2)必須加強作業監督員業務素質和責任意識教育培訓工作,同時新工具的現場施工,甲、乙方技術人員必須到場共同指揮施工操作。
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