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1.基本情況
1)基礎數據
油層套管:D139. 7mm×3157. 0m;生產井段:2954.3~3019. 9m;人工井底:3127.13m;套管接箍位置:2275. 82m、2285. 75m、2296. 45m;目前生產管柱結構:D38mm×2291m+篩管D73mm×2316m+絲堵×2347m。
2)動態數據
工作制度:5 m/4次;日產液:13. 5t,含水61%;油壓、套壓均為零。
3)施工目的及要求
(1)目的:檢泵恢復生產。
(2)設計要求:
①起出原井管柱,更換不合格桿管。
②下D116mm×2m通井規通至2350m。
③下GX - T140刮削器刮削至人工井底,并在2270~ 2300m處反復刮削3次,徹底洗井后提出。
④按要求下入完井(錨定)管柱,試壓合格后下桿生產。
2.事故原因分析
1)事故經過
下完井帶MAP422 -114錨定器完成管柱,油管反旋轉7圈坐封錨定,上提負荷增加后突恢復原懸重。反復坐封3次,無錨定負荷顯示,對其管柱試壓,試至6MPa時突然降至0MPa,懷疑管裂或管柱斷脫。提出發現:完井管柱自油管錨及下部管柱落井。
2)原因分析
(1)下井的GX - T140套管刮削器陳舊,刀片外張沒有彈性,不滿足套管刮削要求。
(2)在關鍵井段,沒有按照設計要求進行反復刮削。
以上兩點直接造成套管結垢刮削不徹底,導致在管柱錨定過程中,油管錨錨牙抓不住套管、錨定器錨定不牢固的現象發生。
(3)在井下油管錨不能錨定的情況下,缺乏分析,盲目反復左轉管柱,造成管柱退扣掉鉆。
3.處理措施
(1)下打撈工具,撈出井內落物。
(2)經研究決定下新GX - T140刮削器重新刮削,重點刮削井段:2270~ 2300m,反復刮削3遍,洗井。
(3)下完井管柱如圖1所示,螺紋必須上滿、上緊,油管錨錨定成功,試壓合格后下桿生產。
圖1 完井管柱圖
4.案例提示
(1)監督人員應在作業前做好方案的確認工作,在此基礎上提出周密的監督計劃,并與施工方交底。
(2)處理措施中,井筒的刮削、新管柱配數據、錨定等工序為重點,應有明確的質量要求。
(3)對于事故中落井管柱的打撈,應有補充設計及補充監督方案。
(4)重要工序,監督人員應旁站監督。
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