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1.基本情況
1)基本數據
某井,2002年6月17日新井投產,油層套管D139. 7mm×2233. 50m;壁厚:7. 7mm;人工井底:2222. 57m;射孔井段:2156.0~2174. 5m;井下管柱結構:管式泵:D32mm×1397. 02m。
2)檢泵目的
該井不出液,測示功圖,診斷為結蠟影響,遂提出檢泵措施,并加深泵掛至1800m,要求套管刮蠟至人工井底后下泵完井。
2.事故原因分析
1)刮蠟遇卡過程
下D73mm平式油管229根×2187. 52m,接D115mm套刮器,刮削至2195. 80m時,提油管,負荷330kN,40t作業機提不動。接泵車邊洗邊提,上下活動多次無效,上提負荷380kN,懸吊60min后,懸重不降。立60t作業機,上提負荷430kN活動解卡無效。
2)原因分析
(1)套管刮削器在套管結垢井段實施刮削時,沒有采用邊刮削邊洗井的方法,把刮掉的垢片臟物及時洗出井筒,使其沉積在刮削器上部并將鉆卡死。
(2)刮削過程中,在未建立循環前,刮削管柱不得在井內靜置,應不停地上下反復活動,避免被刮掉的垢片及臟物沉積將刮削器掩埋,引發卡鉆事故。
(3)對起出的原井生產管柱、桿柱沒有認真進行檢查描述,對該油井結垢,沒有及時認識和發現。
3.處理措施
(1)解卡倒扣:倒扣提出D73mm平式油管227根。
(2)下撈矛繼續倒扣打撈,落物旋轉,但是上下活動不了,接400型泵車邊洗邊下抓落魚,負荷310kN,撈出D73mm平式油管2根,帶出D115mm套刮器。
(3)撈出物描述:檢查D73mm平式油管,一根被垢堵死,D115mm套管刮削器刀片被垢卡死已不能收張活動。
4.案例提示
(1)作業目的提出以后,地質方案、施工方案不能出現失誤。在本案中,作業目的是清蠟,而實際是清蠟、刮削除垢同工序進行,且管柱結構、工具、深度、循環及相關參數都是缺項。
(2)關鍵工序應有監督人員的參與。