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1.基本情況
某井為一口抽油井。抽油泵:D38mm×1858. 58m;沖程:3. 8m;沖次:4.5次/min。多次發生稠油桿斷裂事故,僅2004年上半年的檢泵情況如下:
2004年1月11日檢泵作業,驗證為活塞以上第37根D19mm刮蠟桿本體腐蝕斷。
2004年3月16日檢泵作業,驗證為扶正抽油桿本體腐蝕斷。
2004年4月10日作業證實該井活塞以上第34根D19mm刮蠟體本體腐蝕斷。
以上三次抽油桿腐蝕斷裂位置,均在限位器上部附近,如圖1-14所示,這絕不是偶然。
圖1-14 抽油桿腐蝕斷裂
2.事故原因分析
(1)觀測從油井內起出的抽油桿斷裂附近的腐蝕情況,斷定油井流體具有腐蝕性。
(2)尼龍扶正器加速了抽油桿腐蝕斷裂的速度;腐蝕性液體、水力沖擊是限位器附近被腐蝕縮徑的主要原因。
由于下部抽油桿柱的失穩,使尼龍扶正器和油管內壁處于摩擦狀態,由于抽油機沖程3. 8m大于限位器之間的距離1.67m,所以,刮蠟塊到達限位器后,和抽油桿同步運動。使得在限位器附近對流動液體產生節流,局部液體呈有規律的攪動,在此位置加速了對抽油桿的腐蝕。
3.處理措施
(1)將下部D19mm刮蠟桿全部更換成新桿。本次作業采取全程使用D22mm新桿。
(2)根據該井流體腐蝕情況,作業后取樣到采研所化驗,加入合理配方的防腐阻垢劑,延長該井的免修期。
(3)適當降低沖次,可以延緩腐蝕斷的速度。
4.案例提示
(1)作業井上修時,管桿必須檢查到位,應該更換的管桿一定要更換。
(2)針對現有扶正器節流腐蝕情況,刮蠟桿的刮蠟塊可以做成橄欖形,以防節流作用,避免腐蝕性的液體沖擊同一個部位,加速抽油桿的腐蝕斷裂過程。
(3)監督人員應提出腐蝕機理調查,以便提出抗腐蝕管柱及相關流程。