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1.油井基本情況
1)基本數(shù)據(jù)
該井油層套管D139. 7mm×2922. 26m;生產(chǎn)井段:2542.6~2829. 1m;人工井底:2899. 97m。目前采用抽油機(jī)生產(chǎn),產(chǎn)液量達(dá)到20t/d,油量13 t/d,含水35%。
2)施工目的
該井前期酸化后,動液面1740m,為提液增產(chǎn),準(zhǔn)備下入排量為50t/d潛油電泵,考慮該井抽油機(jī)生產(chǎn)時,套壓較高,故將電泵機(jī)組下至2400m,防止氣體影響。
電泵井井下、地面情況概況如圖1-18所示。
2.事故原因分析
1)事故的發(fā)生
該井2002年4月9日晚23:00,在下入完井油管至1310m時,井口傳來的一聲巨響,一個碩大黑影從距井口20m處飛起砸在作業(yè)井架上,井架前后搖晃數(shù)次才慢慢穩(wěn)定住。現(xiàn)場人員驚愕過后,才發(fā)現(xiàn)那個碩大的黑影竟然是電纜滾筒(如圖1-19所示),而巨響則是電泵機(jī)組和1300m的油管掉井發(fā)出的。
圖1-18 電泵井井下、地面情況概況
圖1-19 變形的電纜滾筒
2)事故原因分析
經(jīng)查證,發(fā)現(xiàn)下入的第142根油管接箍開裂如圖1-20所示,最終導(dǎo)致了這次事故的發(fā)生。
圖1-20 裂開的油管接箍
油管接箍開裂的原因,與日常的油管使用管理關(guān)系甚大。
(1)平時下井油管用液壓鉗上扣扭矩過大。
(2)起管卸扣時,由于油管螺紋太緊卸不動,則用大錘頻繁猛擊。
(3)油管在含硫井況服役,有氫脆現(xiàn)象。
(4)下井前,對油管逐根檢查不到位。
3.處理措施
(1)軟撈井下油管魚頂上部的全部電纜,并打撈干凈。
(2)撈取井下油管及電泵落物。
(3)逐根詳細(xì)檢查下井的油管完好狀況,不合格的要及時更換。
(4)化驗(yàn)確定油井含硫情況,確定后,全井更換抗硫油管及設(shè)備。
4.案例提示
(1)管柱下井前,必須做到對電泵組系統(tǒng)、油管(本體、接箍、螺紋)、電纜(本體、接頭、卡子)、井口進(jìn)行詳細(xì)檢查,確認(rèn)全部合格。
(2)上扣時,螺紋要涂油潤滑,執(zhí)行規(guī)定扭矩標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁超大扭矩上扣;同時油管卸扣嚴(yán)禁大錘猛擊。
(3)若井內(nèi)有硫化氫,則全井應(yīng)使用抗硫管材。
(4)以上內(nèi)容均應(yīng)在監(jiān)督方中案體現(xiàn),并在施工中落實(shí)。
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