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1.基本情況
1)概況
LH -1井是一口水平生產井,于2003年6月12日完鉆,篩管完成。2003年9月壓裂,初期自噴投產,后下泵轉抽,產油10.5 t/d。三個月后產量下降至3.3t/d。分析原因為該井出砂所造成產能下降。
2)基本數據
井身結構如圖1-27所示,層位:M3、篩管段:759. 38~ 880. 24m;完鉆井深:885. 0m;目前人工井底:880. 24m。套管完好。
圖1-27 LH-1井井身結構示意圖
井下管柱結構如下。
油管:D73mm×65根×597. 71m+管式泵D38mm×607. 56m+尾管D73mm×8.79m+篩管D73mm×0.9m。
音標:D114mm×223. 14m。
油桿:D19mm×52根+D22mm×22根,長度593. 84m,D19mm油桿均帶扶正器。
3)作業目的
起出原管柱,沖砂、檢泵。
2.監督要點
根據水平井水平段長,易出砂,洗井液容易漏失,沖起的砂粒容易再次沉積,井眼底邊的流速低攜砂能力下降,易導致鉆具被卡,施工風險大,一旦發生井下事故,處理難度很大的特點。為避免卡鉆現象和其他井下事故的發生,針對水平井與常規井的施工不同。我們采取了7條有針對性的措施,以便在施工中監督。
(1)安裝封井器且裝好防掉膠皮,做好防噴防掉工作。
(2)進入水平段的油管接箍必須有倒角(3×45°),防止接箍平面下端的砂子被接箍刮、推、堆積而造成卡油管。
(3)沖砂作業必須反循環,中途不得隨意停泵,如果水泥車出現故障,應立即將管腳提出水平段。
(4)管腳進入水平段后,必須限速起下,操作要平穩,嚴禁出現頓鉆、溜鉆現象,采取下2根提1根的方法試下油管,遇阻后即進行循環直到沖至井底。
(5)沖至井底時要大排量反洗井至干凈,使含砂量小于2‰。沉淀探砂面時,管柱必須提出水平段以上30m。
(6)修井設備在施工前必須進行認真檢修,確保性能良好,不出問題,一旦發生故障,管柱無法提出水平段,必須反循環沖洗,不能停泵。
(7)施工時監督一定要到現場,重點監督工藝標準執行情況。
3.過程監督
(1)起出原井管柱。
(2)下沖砂管柱。
下油管進入水平段要嚴格限速(20根/h),采取下2根提1根的方法,遇阻加壓不得超過20kN。
(3)沖砂。
遇阻后,要采取邊循環邊下放的方法,且保證泵車排量不小于720 L/min。每接一根單根前要充分循環,防止卡鉆。沖至水泥面后,要大排量反循環洗井干凈,含砂量小于2‰。在循環過程中應上下活動管柱,嚴防卡鉆。
(4)下泵完井。
4.案例提示
(1)本次作業通過有效監督一次成功,地質方案提供的重要參數齊全、可信。施工方案內容齊全,可用。監督方案中的七條措施抓住了要點,有可操作性。
(2)監督人員在施工現場,保證了方案實施及施工正常進行。
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