18564280928
1.基本情況
該井油層套管:D139. 7mm;人工井底:1652m;生產井段:1563~1587m。因油井不出液,要求檢泵作業。起出原井抽油管柱時發現活塞有劃痕,抽油泵固定閥內有地層細粉砂。委托方決定采取硬探砂面、沖砂措施。
2.事故原因分析
1)事故經過
下D88. 9mm斜尖+D88. 9mm油管165根。實探砂面為1548m,證實已將油層全部埋死。
清水45m3正洗井替井筒原油,壓力2MPa,洗出井內原油3m3,返出清水30m3停止。
接單根正沖砂至1570m時,水泥車泵壓由3MPa降至0,出口排量逐漸變小至不出。此時作業隊指揮人員停止管柱下放,要求水泥車加大排量(由2擋變3擋)。水泥車泵壓仍然為0,出口不返液體,上提油管卡(懸重220kN),活動解卡懸重增至500kN,不能解卡,造成沖砂卡鉆事故。
2)原因分析
(1)沖砂施工時偶遇嚴重的漏失地層,未能及時采取有效措施,而采取停止下放管柱,是造成卡管柱的重要原因。
管柱沖至嚴重漏失井段時,井口不返液,說明之前上返至該漏層以上的砂子會下沉,在間隙很小的環空堆積,將管柱卡死。此時應立即活動上提管柱,切不可靜置管柱。
(2)沖砂管柱使用不合理,油套環空間隙太小,砂子回落極易在環空形成砂橋,是造成砂卡管柱的又一重要原因。
(3)環空間隙狹小,應該用反沖砂的方式進行沖砂。此時正沖砂有相當大的隱患。
3.處理措施
(1)計算卡點位置。
(2)因環空間隙小,采用小沖管,在D88. 9mm油管內沖洗、結合上提、活動管柱解卡。
(3)轉大修。
4.案例提示
(1)沖砂前要了解井史,掌握地層壓力情況和歷次洗井及沖砂地層漏失情況。
(2)在小套管內,避免用大直徑的油管沖砂,采用大直徑管柱最好用反沖砂。
(3)沖砂時發現進、出口排量懸殊時,要及時上提管柱,以防砂卡。
(4)地層漏失嚴重的井,可采用撈砂方法。