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1.基本情況
1)概況
安塞油田長6油藏,由于是膠結疏松的砂巖油層,在生產過程中,地層出砂已經成為影響原油生產的主要因素,常常造成井筒砂埋、卡泵等井下事故,主要采取沖砂、改善生產管柱結構等工藝進行治理,取得了一定成效。
2)基本數據
該井屬長6層。油層套管:D139. 7mm×1160. 59m;射孔段:1096~1101m;人工井底:1150m;沖程:2.5m;沖次:9次/min;動液面758m;日產油2.49t,含水50%;本次檢泵周期268天。
井下管柱結構:絲堵D73mm×1113.52m+篩管D73mm×1101.52m+管式泵D38mm×1092. 93m。
3)作業目的
解卡、恢復生產。
2.監督要點
(1)根據現場砂卡情況,采取措施,起出砂卡管柱。
(2)井筒沖砂至人工井底,保證井底清潔。
(3)提出管柱改進、生產參數更改措施,并監督完井。
3.過程監督
1)起鉆、檢查管柱砂堵、砂埋情況
2006年5月,試提油桿,指重表噸位80kN,繼續上提至100kN未能解卡。作業隊實施倒扣提油桿作業,提油管,指重表顯示200kN,司鉆報告油管卡鉆,繼續上提鉆具,指重表顯示250kN,再繼續上提,指重表顯示300kN,未能解卡?;顒咏饪ǎ俱@在200~300kN范圍內活動解卡1h后,仍未解卡,再次試提鉆具至350kN時瞬間解卡,繼續上提鉆具,無卡鉆現象,解卡成功。提完油管桿,檢查情況如下:
(1)泵上1根油管有1m砂堵,泵筒堵實。
(2)連接絲堵的尾管有6m砂堵。
(3)管柱最底部有0.5m砂埋痕跡(砂粒為細微顆粒),判斷為砂埋管柱0.5m。
2)沖砂
施工隊決定采用通井規+底部斜尖,將沖砂、通井管柱合二為一,進行沖砂、通井,被監督制止。最終按操作規程進行了沖砂、通井作業工序。
3)根據油井砂卡狀況,采取的措施
(1)原管柱完深在射孔段以下,砂埋隱患很大,決定提至射孔段以上。
(2)根據動液面資料,將泵深上提,同時加長至兩根沉砂管。
(3)根據油井出砂情況,減小生產參數(小泵徑)。
(4)由于停電、停抽,為避免抽油泵柱塞砂埋、砂卡,使用防砂抽油泵。
4.案例提示
(1)本次作業井下情況清楚,作業目的明確,施工方案和監督方案能滿足生產需要。
(2)監督人員認真負責,對違規行為能及時制止。
(3)完井時采用上提管柱、縮小泵徑、加長沉砂管等辦法,對延長免修期是有幫助的。
(4)根據出砂、沖砂、砂樣資料,應提出積極的防砂措施。