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1.基本情況
1)基本數(shù)據(jù)及概況
146區(qū)塊是一個由斷層遮擋的斷鼻構(gòu)造,含油面積2. 65km2,標(biāo)定地質(zhì)儲量368.2×104t。油層埋深510~740m。原始地層壓力7.49 MPa。有效孔隙度15%~23.5%。
該井人工井底740. 72m,油層套管D139. 7mm×742. 33m,管外水泥面452m。固井質(zhì)量合格。油層數(shù)據(jù)如表2-18所示。
表2-18 油層射孔數(shù)據(jù)表
2)油井生產(chǎn)情況
工作制度(沖程/沖次)1.8 m/6次,日產(chǎn)液14t,日產(chǎn)油1.5t,含水89.3%。
3)作業(yè)目的
地質(zhì)方案要求對該井的6#+7#、8#層進(jìn)行合層壓裂,改善油井供液狀況,提高油井產(chǎn)量。
2.事故原因分析
1)事故經(jīng)過
壓裂管柱結(jié)構(gòu)如圖2-18所示,壓裂底層,采用水力錨+K344-114封隔器+縮徑管工藝管柱。封隔器位置:677.50m(上接水力錨);縮徑管688. 00m。
圖2-18 壓裂管柱結(jié)構(gòu)示意圖
(1)地面試壓40MPa,管匯和閥門不刺不漏。
(2)井筒灌液至套外返液。
(3)提高排量脹封封隔器,排量超過1m3/min后,封隔器正常脹封,套外溢流量逐漸減小至零。
(4)繼續(xù)提排量,達(dá)到設(shè)計排量2.5m3/min,破裂壓力17. 6MPa,開始打前置液。當(dāng)打前置液10min,準(zhǔn)備加砂時,壓力突然降至10MPa,同時井口套管大量返液,停止施工。稍后又再次起泵,套管仍返液嚴(yán)重。壓裂沒有成功。
2)事故原因分析
分析認(rèn)為,造成該井套串的原因可能有:
(1)封隔器卡在炮眼上。
(2)封隔器膠筒壓壞。
(3)油管有刺漏。
(4)套管外固井水泥環(huán)串槽。
(5)地層隔層被壓穿。
經(jīng)起鉆檢查和資料證實,6#+7#與4#層之間的隔層遮擋不好,是砂泥互層。綜合以往該地區(qū)井溫測縫高資料判斷,本次壓裂6#+7#層時,由于隔層條件差,打前置液過程中,裂縫向上產(chǎn)生延伸,造成層間串通。
3.處理措施
通過征求地質(zhì)人員意見,本次壓裂,連同4#層,和6#+7#、8#層,采取中間投蠟球暫堵壓裂工藝,取得成功。
4.案例提示
(1)壓裂監(jiān)督不但要掌握設(shè)計,還必須深入了解井和地層的原始情況,如地層巖性、油水層分布、隔層條件、固井情況等。
(2)對所有可能造成失敗的因素都要分析到,及時提出自己的想法,在壓裂施工過程中采取必要措施加以避免。該井如果在施工前了解到隔層條件不好,就完全可以采取控縫高壓裂技術(shù),降低失敗的風(fēng)險。
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