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1.基本情況
(1)歡127塊作為我廠稠油主力區塊,以蒸汽吞吐開發為主,膠結疏松的砂巖油藏,經蒸汽吞吐開采,出砂嚴重且出砂粒徑大。開發實踐證明,必須對該塊投產油井進行有效的機械防砂措施,即采用篩管擋砂技術進行控砂生產。127 - 33 - 20井是該塊的一口新井,由于該井位于該塊的出砂條帶處,如果沒有進行防砂措施直接進行投產,勢必面臨嚴重的出砂問題,地質要求進行機械防砂。
(2)設計工藝內容。
設計防砂后井深結構如圖2 - 61所示。
圖2-61 設計防砂管柱結構示意圖
①洗壓井、起管。
②探砂面、沖砂。
③通井。
④下入防砂管柱。
⑤打丟手、砸鉛封。
⑥起出丟手管柱。
⑦下泵、試壓。
⑧下桿、試抽完井。
2.事故原因分析
(1)事情經過。
①~④工序正常,在進行第⑤道工序時,防砂篩管管柱未下到位,與設計相比還差29m,但施工隊伍認為已經達到設計標準,直接打丟手、砸鉛封。起出丟手管柱后,下泵管柱提前遇阻,發現防砂管柱坐封位置與設計相比淺29m,根據方案數據推算,有4m的油層沒有被防砂篩管覆蓋,即漏油層4m,確認防砂失敗,如圖2-62所示。
圖2-62 第一次防砂后管柱結構示意圖
(2)事故原因分析。
①防砂失敗的直接原因是防砂管柱下深計算數據有誤,導致防砂失敗。
②作業監督員責任心不強,對于施工中起下數據沒能進行認真核實。
③施工方技術人員責任心不強,沒有對防砂管柱的下深進行認真核算,打丟手管柱少下了29m油管,進行了坐封丟手。
3.處理措施
(1)打撈出防砂管柱,核實確認管柱下入的數據,證實導致防砂失敗原因,重新進行防砂。
(2)在該次事故中,作業監督員作為甲方監督人員負有不可推卸的責任,經研究決定給予相應的經濟處罰,并向上級遞交事故分析報告。
(3)該作業隊被停工整頓、學習一個月以上,待考試驗收合格后再進入小修作業市場。
(4)該井第一次防砂作業及防砂篩管打撈費用不予結算。
4.案例提示
(1)本井防砂施工應重點監督以下工序。
①防砂封隔器、防砂篩管等井下工具型號、規格是否符合方案標準,即“三對口”。是否具有合格證、網絡證、檢測合格證。
②探砂面、沖砂及砂面回探等重點工序的監督。
③通井規規格、通井深度核實及起通井管柱限速過程監督(防止抽吸吐砂導致砂面上長)。
④下防砂管柱限速及防砂管柱下深的準確位置核實。
⑤投球、丟手、坐封等重點過程的壓力、載荷要求。
(2) Y115封隔器是支撐封隔器,只有在確認了管柱底部實探到井底或砂面后,才能執行丟手工序。若在沒有接觸到井底或砂面的情況下,實現了丟手動作,則封隔器將自己下落到井底或砂面以上,砸鉛封時也會發現數據不正確的問題。因此說明本次施工下封隔器時確實探到了砂面,但施工人員誤將砂面認為井底,這錯誤是造成施工失敗的主要原因。反映了管理上存在的問題,施工操作人員、技術人管、管理人員、作業監督都應負有相應的責任。同時,進行沖砂、通井工序后井底砂面上升了29m,這也是造成施工失敗的原因之一。
(3)作業監督員要有高度的責任心和事業心,明確自己所肩負的職責,加強業務學習,不斷提高自身素質。
(4)對于重點工序,監督一定要到位,不能完全相信施工方的結果,要對施工過程詳細審查核實,這樣,才能保證施工質量;作業監督員既要做好一個實踐者,又要當好一個管理者。
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