18564280928
1.基本情況
1)基本數據
該井油層套管:D177. 8mm×2225. 90m;人工井底:2219m;射孔井段:1958.3~2045. 8m;厚度:61.8 m/2層;孔隙度:11.1%。
2)作業目的
設計要求灰封井段:1958.3~2006. 3m,厚度48 m/1層;生產下部井段:2032.0~2045. 8m,厚度13.8 m/1層。
2.事故原因分析
1)事故發生過程
設計灰封半徑為0. 6m,計算擠灰量7.83m3。填砂至2008. 3m,試擠測試地層吸收量,測試結果為:壓力10MPa,擠清水2m3,吸收量較強,故該層擠灰施工能夠正常進行。
(1)下D88. 9mm加厚油管至1955m,如圖1-42所示。裝井口并連接地面施工管線,正循環清水一周,套管返水正常。按設計要求試壓合格。
圖1-42 注灰管柱結構
(2)試擠,測試地層吸收量。正擠清水2m3,壓力穩定在9MPa,排量25m3/h,停泵緩慢放壓回吐200L,說明該層位吸收量較強。
(3)16: 22~16: 25,擠灰前正替前置液1.5m3(清水),16: 25~16: 32,注入灰漿7.83m3,相對密度1. 85,擠灰壓力1. 5MPa,16: 32~16: 43,頂替清水4.2m3,頂替壓力17MPa,這時立即拆井口。
(4)上提油管負荷增加至500kN(管柱懸重260kN),如此上提3~4次情況相同,說明管柱遇卡。
(5)立即裝井口,接反洗井管線洗井,意在將環空灰漿替回油管,進而洗出井口,但開泵后壓力很快升高至22MPa,循環不通。隨即放壓接正洗井管線,開泵后壓力高達25MPa仍然循環不通。
(6)在多次上提解卡(500kN)無效后,提高反洗井壓力,直至34MPa,仍然憋不通,說明環空已堵死。
換80t井架,解卡多次。后因上提負荷過高,上部管柱脫扣。
2)原因分析
(1)注灰前,沒有對管鞋上部的井筒套管進行密封性驗證。
(2)注灰管柱完成深度(管鞋位置)距預封層段太近。使灰漿進入油套環空,將管柱凝固。
(3)頂替壓力達到17MPa時,應適當降低排量,繼續頂替。因為此時油管內灰量約4. 66m3、管鞋下套管內約1. 0m3、地層進入約2.17m3。
(4)在設計清水量頂替不進時,采取措施是錯誤的。情況發生時,拆井口提鉆已來不及,應立即打開套管閥門,徹底洗井。
3.處理措施
發生卡管柱之后,采取了反扣鉆桿倒扣取出灰面以上油管的做法。
經過處理,共倒出D88.9mm油管162根(后8根管柱內已見灰),井下被埋D88. 9mm油管53根,總長度499. 90m,魚頂為D88. 9mm油管外螺紋,狀態完好,深度1528. 12m。經套銑處理至1531. 82m,蹩鉆較嚴重,證明環空有灰,且管柱貼近井壁,繼續處理施工難度很大,暫停施工。
4.案例提示
(1)本次作業目的是將原生產層段封上采下,其設計思路是:
①將下段填砂打蓋暫時封閉。
②將上段注灰封死。
(2)在進行上段注灰工序時應保證:
①管鞋與被注層段應有安全距離。
②管鞋至井口的油套環空密封性試壓合格。
(3)監督預案中應包括注灰失敗插旗桿的解除方法。并在關鍵工序時在現場。
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