18564280928
1.基本情況
1)試油概況
該井于1995年1月采用油管傳輸負壓射孔,對3576.2~3589. 0m層段進行試油,因蠟堵及冬季管線凍結困擾,歷時2個月,方取得試油初步結論。主要數據:非正常開井12天,套管裝4mm油嘴,日產油38t,累計產油294t,油管裝6mm油嘴采油,25h采出原油44t,油套管合計采油338t;原始油氣比907,井口套壓最高22MPa,油壓19MPa;結蠟嚴重。
2)基本數據
油層套管:D139. 7mm×3728. 68m;壁厚:9. 17mm;水泥返深:2455. 0m;完井方式:射孔;人工井底:3618. 89m;井下管柱結構:D73mm×3202. 59m。
3)作業目的
解除油套堵塞,實現油井正常生產。
2.監督要點
井下情況如圖1-43所示。
圖1-43 井下情況
(1)油套環空堵塞,堵塞段位置及長度不詳,堵塞程度不清。
(2)油管內堵塞,堵塞段位置及長度數據不清,且有落物(加重桿+毛刺+240m鋼絲)難以打撈。
(3)壓力高,油氣比高,且循環不通無法壓井,因任何一項施工步驟均需在嚴防井噴的條件下進行,所以該井施工難度極大。
(4)油井結蠟嚴重,需對套管進行攻蠟。攻蠟措施的實施要嚴密合理,步步為營,防止再堵塞,造成施工升級。
(5)該井是高產油氣井,施工全過程油氣層保護至關重要。
(6)檢測熱洗出口溫度,控制熱洗溫度逐漸升高過程。
(7)套管刮蠟熱洗,全過程監控鹽水、油交替時井噴跡象。
3.過程監督
(1)放壓:油壓17MPa,放壓3min降至0;套壓22MPa,放壓11min降至0。
(2)灌注:向環空內灌入相對密度1.23的鹽水(累計灌入鹽水2.2m³),計算堵點位置約在270~320m之間。
(3)向套管打壓至目標值,關閉打壓翼套管閥門,另翼突然放噴(反復循環此項操作,目標值壓力依次為15MPa,20MPa,22MPa,25 MPa,25 MPa,25MPa,25MPa)。
第七次噴吐后,再打壓升至23MPa后不再上升,水泥車排量逐漸增大至0.2m³/min后趨于穩定,注入20min后,排量繼續升高至0.35m³/min,壓力波動在16~23MPa之間,持續向井內注入40m³溫度為40~ 85℃的鹽水后,停泵。觀察4h,套壓由16MPa降至6MPa;油套壓放壓落0,再觀察2h,壓力為0,壓井合格。
(4)拆卸KQ35/65井口裝防噴器,起出油管21根,帶出加重桿+毛刺+240m鋼絲,封井。向井內注入75℃鹽水5m³,觀察油壓變化,50min后油壓升至2MPa,接管線放壓,3min落0,9min后有原油溢出。啟動泵車,向環空注入75℃鹽水,循環逐漸通暢,循環入井液量30m³后停泵觀察2h,壓力為0,起出管柱。發現1300m以上油管內、外壁結蠟嚴重。
(5)下套管刮蠟管柱,并實施分段熱油循環刮蠟。
①下入D139. 7mm套管刮削器+D73mm油管68根,深度653m,用熱油反循環熱洗,出口溫度大于85℃。
②用鹽水替出熱洗原油,加深管柱至1380m,再用熱油反循環熱洗,出口溫度大于85℃。
③替出熱洗原油,起出刮蠟管柱,檢查樣管、溶蠟徹底。
(6)下人生產管柱完井,替噴、恢復產能。4月2日開井生產,4月10日產能恢復到產油35t(油嘴5mm)觀察至5月10日自噴產量穩定在30~ 35t之間。
4.案例提示
(1)了解堵塞前的井身結構,管柱結構,射孔前后的靜態、動態生產數據;了解堵塞原因、油管內落物準確清單、蠟的性能等。
(2)確認解堵方案的可行性和可操作性,并對施工中可能出現的異常有預案,井控措施有保證。
(3)無論是試油階段還是投產后的生產階段,采用套管生產是十分不負責任的。本井蠟堵的發生,是由于前期試油和后期試采均有失誤造成的,建議探井試油該有后顧之憂,探井試采應有前瞻之明,且莫各自為政、不計后果。
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