18564280928
1.基本情況
1)基本數據
該井是一口生產井。于2003年5月3日投產,套管為D139. 7mm×3183. 30m,人工井底3161. 62m,最大井斜29. 78°,造斜點1607. 03m,生產井段3009.5~3087. 3m。
日產油4. 89t,綜合含水79. 5%,原油粘度1257. 03mPa·s,含蠟1.59%,膠質及瀝青含量48. 76%。
管式泵D44mm×2201. 17m生產,沖程/沖次:6m/1.8次。
2)作業目的
該井2005年4月7日上午10: 00電纜補燒,稠油原因導致光桿下不去,無法正常生產,要求對該井檢泵作業。
2.監督要點
(1)監督施工單位盡快上修,趁稠油冷凝前,起出抽油桿柱。
(2)估計管柱起鉆困難,在油管內下小空管至一定深度,采用熱洗方式融化稠油,起出泵掛管柱。
(3)對井筒進行刮蠟、熱洗,清理井筒稠油。
3.過程監督
該井于4月7日16: 00作業隊就位,提出熱電纜后,試提抽油桿負荷不正常,發現空心桿中進油,活動解卡,負荷100kN解開。起出井內抽油桿,發現空心桿中堵滿死油,第127根空心桿被擊穿。
8~11日,起管柱提不動,負荷480kN,活動解卡多次無效,反洗井打壓20MPa套管不進水,洗井不通。
12~13日,用高溫清蠟車沖下D36mm空心桿至1355. 64m,并用熱水循環洗井,起管柱解卡無效。用水泥車反洗井,洗通,共計用水80m3徹底洗井,返出原油8m3和洗井液72m3。
14日起出油管內D36mm空心桿,活動解卡管柱,負荷480kN解開。提出井內油管發現全井油管外壁結垢嚴重,決定對井筒除垢。
15~16日下斜尖至2201. 27m,用7%的除垢劑30m3,反替入井內反應3h后,徹底洗井,起出除垢管柱。
17~19日分別用D118mm通井規和D139. 7mm套管刮削器,通井刮削至井底,徹底洗井后起出。
20~ 21日按設計下入完并管柱,試抽憋壓合格,正常生產。
原因分析:
(1)電纜燒壞造成電熱桿擊穿,油管內稠油得不到熱量,導致光桿下不去。
(2)由于該井原油物性較差,日常生產過程中需要地下摻水,使油套環空中的死油和垢堆積嚴重,造成油管卡,洗井無法洗通。
4.案例提示
(1)上修及時,從電纜燒壞到上修共6h,原油沒有完全凝固,起電纜及抽油桿時雖負荷較大,但可以活動提出。
(2)在油套環形空間被堵死的情況下,采取用小管從油管內沖下,用熱水提高油套環空中死油的溫度和流動性,再用泵車打通油套間的環空。
(3)因長期摻水生產,套管結垢嚴重,這與摻水水質有很大關系,對水質應該進行改善,消除或降低結垢現象的發生。建議使用與地層配伍性良好的水。
(4)類似情況的油井停井后要及時進行洗井,保證井筒暢通。
(5)作業施工時必須對套管壁死油進行刮削,并徹底沖洗井底。
(6)對電纜燒壞原因進行分析,避免發生類似事故。