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1.基本情況
1)氣井生產概況及作業目的
龍1井是一口氣井,該井于1980年4月試油,6mm油嘴自噴生產,初期日產天然氣54324m3,關井最高油壓為14. 9MPa,后因反復砂堵、頻繁更換油嘴,未能正常生產而關井。分析該井砂埋管柱,上大修提出井內管柱。
2)基本數據
套管規范:D139. 7mm×1952. 94m;人工井底:1673. 47m;生產井段:1594.6~1616. 8m;井內管柱結構:油管鞋×1599. 45m,如圖1-46所示。
圖1-46 井下情況圖
2.監督要點
(1)證實管柱被砂埋的狀況。
(2)監督現場施工,在未壓井的情況下,不可倒扣起鉆。
(3)采用油管射孔的方法建立循環通道,要做好地面試驗,切不可傷及套管。
(4)在倒扣起鉆過程中,注意做好防噴工作。
3.過程監督
(1)放壓。
井口壓力2. 0MPa,放壓30min后壓力為零,但關井后90min,油壓恢復至1.5MPa。
(2)壓井。
采用相對密度為1. 20的鹽水進行壓井,反循環打入11.5 m3壓井液后,憋壓24MPa不通。從放壓、壓井情況看,證實油管已砂埋。由于無法建立循環壓井,而且考慮動管柱后存在發生井噴的可能性,故應先考慮如何建立循環壓井。
(3)采取油管內射孔建立循環壓井通道,保證施工順利進行。
在保證能夠穿透油管壁且不傷及套管情況下,于1415m處油管內成功射孔,射孔采取的措施及技術有:射孔用槍型為51槍,采用專用穿孔彈(注:此穿孔彈與常規射孔彈不同,經過計算好藥量并經嚴格地面試驗后使用),井控裝置采用35MPa雙閘板液壓防噴器。
(4)循環壓井。
射孔后,用相對密度為1. 20的鹽水23m3進行正循環壓井,壓力為10MPa,排量為350L/min,出口返灰漿和細粉砂。
(5)解卡、倒扣起管柱。
上提管柱負荷400kN,解卡未開,倒扣撈出井內管柱158根,套銑打撈出井內剩余管柱12根。
4.案例提示
(1)氣井作業的重點之一是成功壓井,并能保證施工期的安全。本次施工采用油管內射孔,建立通道循環壓井,是行之有效的措施。
(2)監督人員應在主要工序進行時,現場監督。
(3)在油管內射孔時,要精確計算好穿孔彈藥量,并經過嚴格地面試驗后使用。
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